抽油机制动侧板加工工艺改进
抽油机制动侧板加工工艺改进抽油机制动装置的操纵杆架,由两块侧板组对焊接而成,侧板材料为铸钢(精ZG230-450),根据产品结构分析,它的加工工艺方法不止一种,但以最简单、最方便的加工工艺达到产品的性能要求,是制定工艺的基本原则。
原工艺过程原工艺如:加王4一12定位孔及中35轴孔两块侧板组焊立式镜床加工R200弧面。卧式万能镜床加工600x22齿形拉克,3x10键槽。
在大批量生产过程中,发现此工艺生产效率低,劳动强度大,并存在以下不足。
(1)在立式锐床加工R200弧面肘,装1亏不方便并且对刀具磨损较大,消耗高。
(2)在卧式万能镜床加装回转盘加工齿形,由于受升降行程的限制~次只能加工l组,并且需要升、降重达1000千克左右的工作台各22次,效率极低。加之在加工时工作台上无怯装置挡水板,冷却被飞溅,升降滚珠丝杠得不到充分的润滑,导致丝杠磨损较大,降低了丝杠的使用寿命,造成生产成本的增大。
2改进后的工艺
(1)用车床加工R200弧面工艺:车一根45#元钢歪35做芯轴,用三爪卡盘卡中35芯袖一次可夹装和加工4-5组假板,用车床加工R200弧面,极大的提高了工作效率,并降低了消耗。
(2)设计工装(图2),在卧式万能镜床上用分度头加工600x22齿形。将分度头放兰与工装法兰连接,在中35芯轴上一次可装卡债l板4组,工作台由横向进给丝杠带动沿X坐标方位做往复运动进行加工,装卸方便,工作效率高,并且能更好的控制冷却被喷谶范围,减轻了升降滚珠丝杠的负载,最大程度的减少了对升降滚珠丝杠的磨损,提高了其使用寿命。
改进后的工艺如下:加王4一12定位孔及中35轴孔两块侧板组焊车床加工R200弧面,卧式万能锐床用专用王装加工600x22齿形拉38.3x10键槽。
3结语用上述改进的工艺加工侧板,极大提高了生产效率,平均每件加工提高了2倍以上。工艺改进以前,由于大量加工刹车侧板,每年都需更换卧式镜床升降滚珠丝杠(每根丝杠价格约5000元)。改进工艺后,升降滚珠丝杠使用寿命延长了,也降低了生产成本,生产组织更加简洁顺畅。
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